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山焦西山东曲选煤厂:巧解电磁阀损耗难题 节支增效书写经营新答卷

 近日,山焦西山东曲选煤厂坚持以提升“三个竞争力”为导向,从生产工艺、设备维护、制度管理等多方面入手,紧盯环节、狠抓细节、严控成本,对TDS智能分选系统进行了工艺、设备、管理全方位升级,不仅实现了耗材消耗减半,更以精细化管理凝聚起全员创效合力,为企业高质量发展注入新的动能。

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TDS智能分选系统于2020年在东曲选煤厂投入使用,自投用后不仅替代了传统人工手选排矸方式,原煤分选精度等经济指标也显著提升。但在使用过程中,更换成本高,维修时间长的电磁阀配件也带来了成本消耗的难题。针对这一情况,该厂组织技术骨干专题研究攻坚,从工艺升级、设备改造、管理优化等多方面入手,努力降低配件故障、减小配件损耗,推动系统提质增效。 创新思维破难题:TRIZ赋能筛分工艺升级,奏响“提质增效”新强音 此前,TDS干选机入料“高水分、多细颗粒”的特性,不仅是制约该厂经济效益提升的“拦路虎”,也给安全生产管理工作带来不小挑战。面对这一技术瓶颈,厂区创新引入TRIZ理论,精准运用“合并原理”与“变害为利原理”两大核心方法,打出一套亮眼的工艺优化“组合拳”。通过组合筛板,优化筛板压条,同时在溜槽关键位置创新性加装“无动力”剪切板,借助物料自身运动惯性,实现对煤泥絮团与大块物料的预先高效切割。这一系列举措成功为TDS干选机匹配最优分选粒度,为生产效率提升与安全管理升级注入强劲动力。 紧握重点不放手:强化设备维护,精准发力降损耗 在筛分工艺改造,稳定入料的基础上,检修班组通过线阵清灰机构改造、储气罐安装机械式自动排污阀等一些列设备维护升级措施,实现了设备高效运行,电磁阀故障率降低了20%。同时,积极开展“电磁阀修旧利废”,为节能降耗注入了新动力。 优化制度提效能:精细5S管理,查找故障原因 科学管理是延续改造成效的重要途径,该厂利用机电设备信息库,强化电磁阀全生命周期管理,图表化分析并关联生产数据,以数据驱动为基础,为系统预防性维护和工艺调整提供了数据支撑。 据统计,2025年1—8月该厂电磁阀消耗量同比减少50%,节省约39.2万元配件费用。同时,TDS分选系统的稳定性也得到了明显改善,产品质量大幅提升,实现了“节支降耗”与“提质增效”的双赢目标。

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