近日,山焦西山东曲选煤厂以提升“三个竞争力”为核心,聚焦火车运输车门加固成本,通过工艺革新、源头把控、精益管控三维突破,在保障煤炭铁路运输密封质量的前提下,实现材料消耗大幅下降。
运输列车作为精煤外销的关键载体,因常年高频次装卸作业,车门合页、锁扣等部件磨损严重,易出现缝隙漏料问题,该厂采用“大面积覆盖式填充泡沫胶”的处理方式,只能暂时防漏,但材料损耗突出且耗费工时。为破解这一难题,该厂精准把控关键环节,推出三项硬核举措:一是工艺革新,定点加固控用量。该厂组织专业人员对车门漏料部位开展全面排查,最终锁定上下合页、中间锁扣等关键漏料受力点,创新推出“清缝-定点-精注”三步工作法,先清理缝隙杂质,对受力点进行预加固,再采用V型槽填充工艺精准注胶,使胶体与金属面紧密贴合,彻底摒弃“大面积涂胶”模式。二是源头管控,优选车皮减消耗。在货车调配环节优先选用状况良好的列车,着力减少使用变形严重、运输年限久的陈旧列车,从源头降低车门加固的材料消耗。三是精益管理,考核激励强约束。积极推行“节奖超罚”考核机制,及时兑现奖惩,将成本压力转化为职工动力,确保材料高效利用。
截至8月底,该厂累计装运264列车皮、精煤总量98.23万吨,泡沫胶消耗1184箱,每列车平均用胶量降至4.4箱,较平均值减少1.2箱,降幅达21.4%,累计节约泡沫胶316箱,节约成本4.4万元,为企业发展注入节流动能。